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    淺析數控機床加工精度降低的原因
    造成加工(gong)精度異常故障的原因(yin)隱蔽性強,診斷(duan)難度比(bi)較大,歸(gui)納出(chu)五個主要原因(yin):機床進給單(dan)位被改動或變化(hua);機床各(ge)個軸(zhou)的(de)零(ling)點偏(pian)置異(yi)常(chang);軸(zhou)向(xiang)的(de)反向(xiang)間隙異(yi)常(chang);電(dian)機運行狀態異(yi)常(chang),即電(dian)氣及控(kong)制部分異(yi)常(chang);機械故(gu)障(zhang),如絲杠,軸承,軸聯器等(deng)部件。另(ling)外加工程序的編制(zhi),刀具的(de)選擇及人為因素,也可能導致加工精(jing)度異常。 

    一、造成加工精度異常故障的原因 
     
    造(zao)成加工(gong)(gong)精(jing)度異(yi)常(chang)故障的(de)(de)(de)原因(yin)隱蔽(bi)性強,診(zhen)斷難度比(bi)較(jiao)大,歸(gui)納出(chu)五個主要原因(yin):機床進給單位被(bei)改動(dong)或變(bian)化;機床各個軸的(de)(de)(de)零點(dian)偏(pian)置異(yi)常(chang);軸向的(de)(de)(de)反向間隙異(yi)常(chang);電機運(yun)行狀態(tai)異(yi)常(chang),即電氣及(ji)控制部分異(yi)常(chang);機械故障,如絲杠,軸承,軸聯器(qi)等部件。另外加工(gong)(gong)程序的(de)(de)(de)編制,刀(dao)具的(de)(de)(de)選擇及(ji)人為因(yin)素(su),也可能導致(zhi)加工(gong)(gong)精(jing)度異(yi)常(chang)。 
     
    二、數控機床故障診斷原則 
     
    1.先外(wai)部(bu)后內部(bu)數控(kong)機(ji)床是集機(ji)械,液壓,電(dian)氣(qi)為一體的機(ji)床,故(gu)(gu)其(qi)故(gu)(gu)障的發生(sheng)也會由(you)這三(san)者綜合反映出來。維(wei)修人員應先由(you)外(wai)向內逐一進行排查,盡量避(bi)免隨(sui)意地(di)啟封,拆卸,否(fou)則會擴大故(gu)(gu)障,使機(ji)床喪失精度,降低性能(neng)。 
     
    2.先(xian)機(ji)械(xie)后電(dian)氣一般來說,機(ji)械(xie)故(gu)障較易(yi)發覺,而數控系統故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)的(de)診斷則難(nan)度較大些。在故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)檢(jian)修(xiu)之前,首先注(zhu)意排除機械性的(de)故(gu)(gu)障(zhang)(zhang),往(wang)往(wang)可達到(dao)事半功(gong)倍的(de)效(xiao)果。 
     
    3.先靜(jing)后(hou)動(dong)(dong)先在機床(chuang)斷電(dian)的靜(jing)止狀態(tai)下(xia),通過了解,觀察(cha),測(ce)(ce)試(shi),分(fen)析,確認為非(fei)破壞性故(gu)障后(hou),方可(ke)給機床(chuang)通電(dian);在運行工(gong)況下(xia),進(jin)行動(dong)(dong)態(tai)的觀察(cha),檢驗和測(ce)(ce)試(shi),查找故(gu)障。而(er)對破壞性故(gu)障,必須先排除危險(xian)后(hou),方可(ke)通電(dian)。 
     
    4.先簡單(dan)后(hou)(hou)復雜當出現(xian)多種故障互(hu)相交(jiao)織掩蓋,一時無從下手時,應先解(jie)決容易的問(wen)(wen)題(ti),后(hou)(hou)解(jie)決難(nan)度較大(da)的問(wen)(wen)題(ti)。往往簡單(dan)問(wen)(wen)題(ti)解(jie)決后(hou)(hou),難(nan)度大(da)的問(wen)(wen)題(ti)也可能變得容易。 
     
    三、數控機床故障診斷方法 
     
    1.直(zhi)觀法:(望聞(wen)問切)問-機(ji)床(chuang)的故障現象,加工狀況等;看-CRT報警信(xin)息,報警指(zhi)示燈,電(dian)容器等元件變形煙熏燒焦,保(bao)護器脫(tuo)扣等;聽-異(yi)常聲響;聞(wen)-電(dian)氣元件焦糊味(wei)及其它異(yi)味;摸-發熱,振動,接(jie)觸不良等。 
     
    2.參(can)(can)數(shu)檢查法:參(can)(can)數(shu)通(tong)常是(shi)存放在RAM中,有(you)時電(dian)(dian)池電(dian)(dian)壓(ya)不足,系統長期不通(tong)電(dian)(dian)或外部干擾(rao)都會(hui)使參(can)(can)數(shu)丟失或混亂,應根據故障特征,檢查和校對(dui)有(you)關參(can)(can)數(shu)。 
     
    3.隔離法(fa):一些故障,難(nan)以區分(fen)是數控部分(fen),還是伺服系統或(huo)機械(xie)部(bu)分造(zao)成(cheng)的,常(chang)采用(yong)隔(ge)離法。 
     
    4.同(tong)類對調法用同(tong)功能的(de)(de)備(bei)用板(ban)替換(huan)被懷疑有故(gu)障的(de)(de)模板(ban),或(huo)將功能相同(tong)的(de)(de)模板(ban)或(huo)單元相互交換(huan)。 
     
    5.功(gong)能(neng)程序測(ce)試(shi)法將(jiang)G,M,S,T,功(gong)能(neng)的全部指令編寫一些小程序,在診斷故障時(shi)運行這些程序,即可判斷功(gong)能(neng)的缺失(shi)。 
     
    四、加工精度異常故障診斷和處理實例 
     
    1.機(ji)械故障(zhang)導致加工精度異常 
     
    故障現象(xiang):一臺SV-1000立式加工中心,采用(yong)Frank系統。在加工(gong)連(lian)桿模(mo)具過(guo)程中,忽然發現Z軸(zhou)進(jin)給異常,造成至少1mm的切(qie)削誤差(cha)量(liang)(Z方向過(guo)切(qie))。 
     
    故障診斷:調查(cha)中了解到,故障是(shi)忽(hu)然發生的。機(ji)床在點動,在手動輸入數據方(fang)式操作(zuo)下(xia)(xia)各個軸運(yun)行正常(chang),且回(hui)參考點正常(chang),無任何(he)報警(jing)提(ti)示,電氣控制部分硬故障的可能性(xing)排除。應主要對以下(xia)(xia)幾(ji)個方(fang)面(mian)逐一進行檢查(cha)。 
     
    檢查機(ji)床精度(du)異常時正在(zai)運行的加(jia)工程(cheng)序段,特別(bie)是刀具長度(du)補(bu)償,加(jia)工坐標(biao)系(xi)(G54-G59)的校對和計算。 
     
    在(zai)點動(dong)(dong)(dong)方(fang)(fang)式下,反復(fu)運動(dong)(dong)(dong)Z軸(zhou),經過視(shi),觸(chu),聽,對其(qi)運動(dong)(dong)(dong)狀態診(zhen)斷,發現Z向運動(dong)(dong)(dong)噪音異常,特別是快速點動(dong)(dong)(dong),噪音更加明顯。由此判斷,機械方(fang)(fang)面可能存在(zai)隱患。 
     
    檢查機(ji)床Z軸精(jing)度。用手搖脈沖(chong)發生器移動Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位(wei),即每變(bian)化一步,電機(ji)進給0.1mm),配(pei)合百分表觀(guan)察Z軸的(de)(de)運動(dong)情況。在單向(xiang)(xiang)運動(dong)保持正常(chang)(chang)后作(zuo)為(wei)起始點的(de)(de)正向(xiang)(xiang)運動(dong),脈沖器每變化一步,機(ji)(ji)(ji)床(chuang)Z軸運動(dong)的(de)(de)實(shi)(shi)際距離(li)(li)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機(ji)(ji)(ji)運行良(liang)好,定位精度(du)也(ye)良(liang)好。而返回機(ji)(ji)(ji)床(chuang)實(shi)(shi)際運動(dong)位移(yi)的(de)(de)變化上(shang),可(ke)以分為(wei)四個階段(duan):(1)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)運動(dong)距離(li)(li)d1>d=0.1mm(斜率(lv)大于(yu)1);(2)表(biao)現(xian)出為(wei)d1=0.1mm>d2>d3(斜率(lv)小于(yu)1);(3)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)機(ji)(ji)(ji)構實(shi)(shi)際沒移(yi)動(dong),表(biao)現(xian)出最標準的(de)(de)反向(xiang)(xiang)間隙;(4)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)運動(dong)距離(li)(li)與(yu)脈沖器經定數值(zhi)相等(deng)(斜率(lv)等(deng)于(yu)1),恢復到(dao)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)的(de)(de)正常(chang)(chang)運動(dong)。無論(lun)怎樣對反向(xiang)(xiang)間隙進行補償,其表(biao)現(xian)出的(de)(de)特(te)征是(shi):除了(3)階段(duan)補償外,其他各段(duan)變化依然存(cun)在,特(te)別是(shi)(1)階段(duan)嚴重影(ying)響到(dao)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)的(de)(de)加工精度(du)。補償中發(fa)現(xian),間隙補償越大,(1)階段(duan)移(yi)動(dong)的(de)(de)距離(li)(li)也(ye)越大。 
     
    分(fen)析上(shang)述檢(jian)查認(ren)為存(cun)在(zai)幾點可能原因:一是(shi)電機(ji)有異常,二是(shi)機(ji)械方面有故障(zhang),三是(shi)絲杠存(cun)在(zai)間隙。為了進一步診斷(duan)(duan)故障(zhang),將(jiang)電機(ji)和絲杠完全脫(tuo)開,分(fen)別對(dui)電機(ji)和機(ji)械部分(fen)進行(xing)檢(jian)查。檢(jian)查結(jie)果是(shi)電機(ji)運行(xing)正常;在(zai)對(dui)機(ji)械部分(fen)診斷(duan)(duan)中發現,用(yong)手盤動(dong)絲杠時,返(fan)回運動(dong)初始有很大的空缺感。而正常情況下,應該能感覺到(dao)軸承有序而平滑的移動(dong)。 
     
    故障處理(li):經過拆(chai)卸檢查發現該軸承確實(shi)受(shou)損(sun),且有滾珠(zhu)脫(tuo)落。更(geng)換后機床恢(hui)復(fu)正常(chang)。 
     
    2.控(kong)制邏(luo)輯不(bu)妥導致加(jia)工精度(du)異常 
     
    故障現象:一臺(tai)上海機床(chuang)廠家生產(chan)的加工中心,系(xi)統是(shi)Frank.加工過程(cheng)中(zhong)(zhong),發(fa)現該機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)X軸(zhou)精度異(yi)常,精度誤(wu)差(cha)最(zui)小為0.008mm,最(zui)大(da)(da)為1.2mm.故障(zhang)(zhang)診斷:檢(jian)查中(zhong)(zhong),機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)已經按照要求(qiu)設置了(le)G54工件坐(zuo)標(biao)系(xi)。在(zai)手動(dong)(dong)輸入(ru)數據方(fang)(fang)(fang)式操(cao)作(zuo)(zuo)(zuo)下(xia),以G54坐(zuo)標(biao)系(xi)運行(xing)一段程(cheng)序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)運行(xing)結束后顯(xian)示(shi)器(qi)(qi)上顯(xian)示(shi)的(de)機(ji)(ji)械坐(zuo)標(biao)值(zhi)為(X軸(zhou))“-1025.243”,記(ji)錄下(xia)該數值(zhi)。然后在(zai)手動(dong)(dong)方(fang)(fang)(fang)式下(xia),將(jiang)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)點動(dong)(dong)到其(qi)他任意位置,再次(ci)在(zai)手動(dong)(dong)輸入(ru)數據方(fang)(fang)(fang)式操(cao)作(zuo)(zuo)(zuo)下(xia)運行(xing)剛才的(de)程(cheng)序段,待機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)停止后,發(fa)現此(ci)時(shi)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)坐(zuo)標(biao)數值(zhi)顯(xian)示(shi)為“-1024.891”,同上一次(ci)執行(xing)后的(de)數值(zhi)比(bi)較(jiao)相差(cha)了(le)0.352mm.按照同樣的(de)方(fang)(fang)(fang)法,將(jiang)X軸(zhou)點動(dong)(dong)移動(dong)(dong)到不(bu)同的(de)位置,反復(fu)執行(xing)該程(cheng)序段,而(er)顯(xian)示(shi)器(qi)(qi)上顯(xian)示(shi)的(de)數值(zhi)都有所不(bu)同(不(bu)穩定(ding))。用(yong)百分表對(dui)X軸(zhou)進行(xing)仔細檢(jian)查,發(fa)現機(ji)(ji)械位置實際誤(wu)差(cha)同數字顯(xian)示(shi)出(chu)來的(de)誤(wu)差(cha)基(ji)本一致,從而(er)認(ren)為故障(zhang)(zhang)原因(yin)為X軸(zhou)重(zhong)復(fu)定(ding)位誤(wu)差(cha)過大(da)(da)。對(dui)X軸(zhou)的(de)反向間隙及定(ding)位精度進行(xing)檢(jian)查,重(zhong)新補(bu)償其(qi)誤(wu)差(cha)值(zhi),結果起不(bu)到任何作(zuo)(zuo)(zuo)用(yong)。因(yin)此(ci)懷(huai)疑光柵(zha)尺及系(xi)統參(can)數等有問(wen)題。但為什(shen)么(me)產(chan)生如此(ci)大(da)(da)的(de)誤(wu)差(cha),卻又未出(chu)現相應的(de)報警信(xin)息進一步檢(jian)查發(fa)現,此(ci)軸(zhou)為垂(chui)直方(fang)(fang)(fang)向的(de)軸(zhou),當X軸(zhou)松開時(shi)主軸箱(xiang)向(xiang)下掉,造成(cheng)了誤差(cha)。 
     
    故障(zhang)處理:對機(ji)床的(de)PLC邏輯控制程序做了修改,即在X軸(zhou)松開(kai)(kai)時,先(xian)(xian)把(ba)X軸(zhou)使能(neng)加載(zai),再把(ba)X軸(zhou)松開(kai)(kai);而在X軸(zhou)夾(jia)緊時,先(xian)(xian)把(ba)X軸(zhou)夾(jia)緊后(hou),再把(ba)使能(neng)去掉。調(diao)整后(hou)機床(chuang)故障得以解(jie)決。 
     
    3.機床(chuang)位置(zhi)問題導致(zhi)加工精度異常 
     
    故障現象:一臺杭(hang)州產的立式數控(kong)銑床,配備(bei)北京(jing)KND-10M系(xi)統(tong)。在點動或加工(gong)過程中,發現Z軸(zhou)異常。 
     
    故障診斷(duan):檢(jian)查(cha)發(fa)(fa)現(xian)(xian),Z軸(zhou)(zhou)上下(xia)(xia)(xia)移動(dong)(dong)(dong)不(bu)(bu)均勻且有噪聲,且存在(zai)(zai)一定間隙。電機啟動(dong)(dong)(dong)時(shi),在(zai)(zai)點動(dong)(dong)(dong)方(fang)式下(xia)(xia)(xia)Z軸(zhou)(zhou)向上運動(dong)(dong)(dong)存在(zai)(zai)不(bu)(bu)穩(wen)定的噪聲及受力(li)不(bu)(bu)均勻,且感覺電機抖動(dong)(dong)(dong)比(bi)較厲害;而向下(xia)(xia)(xia)運動(dong)(dong)(dong)時(shi),就沒有抖動(dong)(dong)(dong)得這么明顯(xian)(xian);停止時(shi)不(bu)(bu)抖動(dong)(dong)(dong),在(zai)(zai)加(jia)工過(guo)程中(zhong)(zhong)(zhong)表現(xian)(xian)得比(bi)較明顯(xian)(xian)。分析認為,故障原因有三(san)點:一是絲(si)杠反向間隙很大;二是Z軸(zhou)(zhou)電機工作異常(chang);三(san)是皮(pi)(pi)帶輪受損至(zhi)受力(li)不(bu)(bu)均。但(dan)有一個問(wen)(wen)(wen)題要注意的是,停止時(shi)不(bu)(bu)抖動(dong)(dong)(dong),上下(xia)(xia)(xia)運動(dong)(dong)(dong)不(bu)(bu)均勻,所以(yi)電機工作異常(chang)這個問(wen)(wen)(wen)題可(ke)以(yi)排除。因此(ci)先對(dui)機械部分診斷(duan),在(zai)(zai)診斷(duan)測(ce)(ce)試過(guo)程中(zhong)(zhong)(zhong)沒有發(fa)(fa)現(xian)(xian)異常(chang),在(zai)(zai)公差之(zhi)內。利用排除法則,余(yu)下(xia)(xia)(xia)的只有皮(pi)(pi)帶問(wen)(wen)(wen)題了,在(zai)(zai)檢(jian)測(ce)(ce)皮(pi)(pi)帶時(shi),發(fa)(fa)覺這條(tiao)皮(pi)(pi)帶剛(gang)換不(bu)(bu)久,但(dan)在(zai)(zai)細心檢(jian)測(ce)(ce)皮(pi)(pi)帶時(shi),發(fa)(fa)現(xian)(xian)皮(pi)(pi)帶內側出現(xian)(xian)不(bu)(bu)同程度的受損,很明顯(xian)(xian)是受力(li)不(bu)(bu)均所至(zhi),是什么原因造成(cheng)的呢在(zai)(zai)診斷(duan)中(zhong)(zhong)(zhong)發(fa)(fa)現(xian)(xian)電機放置(zhi)有問(wen)(wen)(wen)題,即裝夾的角度位置(zhi)不(bu)(bu)對(dui)稱造成(cheng)受力(li)不(bu)(bu)均。 
     
    故障(zhang)處理:只(zhi)要將電(dian)機(ji)重裝(zhuang),對(dui)準角(jiao)度,測(ce)量(liang)好距(ju)離(電(dian)機(ji)與Z軸(zhou)的軸(zhou)承),皮帶兩(liang)邊(長度)要均勻。這(zhe)樣,Z軸(zhou)上(shang)下移動(dong)不均勻且有噪聲及(ji)抖動(dong)現(xian)象就(jiu)消除了,Z軸(zhou)加(jia)工恢復正常。 
     
    4.系(xi)統(tong)參(can)數未優化(hua),電機運行異常 
     
    導致(zhi)加(jia)工精度(du)異常系(xi)統(tong)(tong)參(can)(can)數(shu)(shu)主要(yao)包(bao)括機床進(jin)給(gei)單位,零(ling)(ling)點(dian)偏置,反向間(jian)隙(xi)等。例如Frank數(shu)(shu)控系(xi)統(tong)(tong),其進(jin)給(gei)單位有公制和(he)英制兩種。在機床修(xiu)理(li)過程(cheng)中對(dui)(dui)于局部處(chu)理(li),常常影響(xiang)到(dao)零(ling)(ling)點(dian)偏置和(he)間(jian)隙(xi)的(de)變化,故障處(chu)理(li)完(wan)畢后應(ying)(ying)作(zuo)適(shi)時(shi)的(de)調整和(he)修(xiu)改(gai);另一方面,由于機械磨損(sun)嚴重或連接(jie)位松動也(ye)可能造(zao)成參(can)(can)數(shu)(shu)實測值的(de)變化,需要(yao)對(dui)(dui)參(can)(can)數(shu)(shu)做(zuo)相應(ying)(ying)的(de)修(xiu)改(gai)才能滿足機床加(jia)工精度(du)的(de)要(yao)求。 
     
    故障現象:一臺杭(hang)州(zhou)產的立(li)式數控銑(xian)床,配備北京KND-10M系(xi)統。在加工過程中,發現X軸精度異(yi)常(chang)。 
     
    故障診斷:檢查發(fa)現X軸(zhou)存在(zai)一(yi)定(ding)間隙,且電機啟動(dong)(dong)時存在(zai)不穩定(ding)的現象。用手觸摸X軸(zhou)電機時感(gan)覺(jue)電機拉動(dong)(dong)比較厲(li)害,停止時拉動(dong)(dong)不明顯(xian),尤其是點動(dong)(dong)方(fang)式下(xia)比較明顯(xian)。分析(xi)認(ren)為,故障原因有兩點:一(yi)是絲(si)杠(gang)反(fan)間隙很(hen)大;二是X軸(zhou)電機工作異常(chang)。 
     
    故障(zhang)處理:利用(yong)KND-10M系統的(de)參數(shu)功能(neng),對電(dian)機(ji)(ji)(ji)進(jin)行調(diao)試。首(shou)先(xian)對存在的(de)間(jian)隙進(jin)行補償(chang),再調(diao)整伺(si)服系統參數(shu)及脈沖抑(yi)制功能(neng)參數(shu),X軸電(dian)機(ji)(ji)(ji)的(de)抖(dou)動(dong)消除,機(ji)(ji)(ji)床加(jia)工(gong)精度恢復(fu)正常。